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編者按:本文由劉德禮、賈安濤等人發(fā)表在《煤炭加工與綜合利用》期刊2019年第11期,原題目為“復(fù)合式干法選煤工藝在榆樹井煤礦選煤廠的研究與應(yīng)用”。本平臺(tái)選編時(shí)有刪減,配圖根據(jù)內(nèi)容斟酌選擇。

01榆樹井選煤廠概述

上海廟礦業(yè)公司榆樹井煤田所產(chǎn)煤炭為特低灰~高灰、特低硫~高硫、低~中發(fā)熱量的不粘煤,主要用作動(dòng)力用煤。選煤廠年設(shè)計(jì)入選原煤300萬(wàn)t,是與礦井能力配套的選煤廠。原設(shè)計(jì)采用淺槽-旋流器-螺旋分選機(jī)分級(jí)洗選工藝:重介質(zhì)淺槽分選機(jī)分選200~13mm粒級(jí)塊煤,兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選13~1.0mm粒級(jí)末煤,螺旋分選機(jī)分選1~0.25mm粒級(jí)粗煤泥,小于0.25mm粒級(jí)細(xì)煤泥由濃縮壓濾機(jī)處理,選后產(chǎn)品為塊精煤、末精煤、洗矸石、煤泥等。選煤廠實(shí)現(xiàn)了洗水閉路循環(huán)和零排放。

投入運(yùn)營(yíng)后發(fā)現(xiàn),原煤易碎,末煤含量大,并且原煤伴生的矸石為軟巖,遇水極易泥化,產(chǎn)生大量次生煤泥,導(dǎo)致濕法分選工藝塊煤供應(yīng)量不足,煤泥超負(fù)載,重液系統(tǒng)煤泥超標(biāo),密度調(diào)節(jié)負(fù)擔(dān)大,整體分選精度難以滿足設(shè)計(jì)要求,分選產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)。鑒于以上問(wèn)題,2018年,選煤廠將原重介質(zhì)選煤工藝改造為復(fù)合式干法選煤工藝。

02煤質(zhì)特點(diǎn)與原洗選工藝存在的問(wèn)題


2.1 煤質(zhì)特點(diǎn)

原煤篩分與浮沉資料如表1~表3所示。



從表中可以看出,大于100mm粒級(jí)灰分較低,100~6mm粒級(jí)中隨粒度降低灰分降低,但小于6mm粒級(jí)中隨粒度降低灰分升高比較明顯,小于0.5mm粒級(jí)原生煤泥灰分比原煤灰分高。總體末煤比塊煤灰分高,原煤存在矸石易碎、易泥化現(xiàn)象。并且原煤粒度較細(xì),13~0mm粒級(jí)末煤含量為69.56%,6~0mm粒級(jí)粉煤含量為56.97%。小于0.5mm粒級(jí)原生煤泥含量較多,為15.08%。


從原煤浮沉組成表可以看出:

浮沉組成中以小于1.40g/cm3為主導(dǎo)密度級(jí)。低密度分選可生產(chǎn)低灰分精煤產(chǎn)品,但精煤產(chǎn)率低。

大于1.80 g/cm3密度級(jí)矸石含量大,原煤可在大于1.80 g/cm3高密度排矸,生產(chǎn)動(dòng)力煤產(chǎn)品。

可選性分析表明,塊原煤(大于13mm)和末原煤(13~1mm)在理論分選密度為1.80 g/cm3左右進(jìn)行排矸時(shí),δ±0.1含量分別為2.9%和7.1%,屬易選煤,對(duì)采用干法分選十分有利。

各粒級(jí)浮沉煤泥量隨著粒度減小而顯著增加,各粒級(jí)浮沉煤泥灰分均明顯高于該粒級(jí)原煤灰分,也明顯高于原生煤泥灰分,說(shuō)明矸石泥化嚴(yán)重,水洗時(shí)應(yīng)考慮次生煤泥和矸石二次泥化現(xiàn)象。


2.2 原洗選工藝存在的問(wèn)題

褐煤伴生的矸石為軟巖,遇水極易泥化產(chǎn)生大量煤泥(產(chǎn)率大于20%,全水分大于35%,熱值小于3976J/g),不僅難以銷售,而且環(huán)境污染嚴(yán)重,精煤產(chǎn)率低;

在水洗過(guò)程中,產(chǎn)生“背灰”現(xiàn)象,產(chǎn)品在降低灰分的同時(shí),增加了水分;

生產(chǎn)工藝系統(tǒng)復(fù)雜,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用高,生產(chǎn)過(guò)程消耗水、磁鐵礦粉、藥劑,成本高;

當(dāng)原煤發(fā)熱量為12.54MJ/Kg左右時(shí),入選原煤量超過(guò)6000t時(shí),選煤廠需停機(jī)處理煤泥,影響礦井生產(chǎn)。

03復(fù)合式干法選煤工藝的特點(diǎn)和工作原理

復(fù)合式干法選煤工藝解決了干旱缺水地區(qū)及低變質(zhì)程度煤炭的分選問(wèn)題,在提高煤炭入選比例及提高資源綜合利用率等方面發(fā)揮了重要作用。


3.1 復(fù)合式干選機(jī)的結(jié)構(gòu)

復(fù)合式干法分選機(jī)由分選床、激振器、風(fēng)室、機(jī)架、吊掛裝置、排料溜槽等部分組成。激振器由2臺(tái)振動(dòng)電機(jī)固定在分選床背面電機(jī)架上,床體由3根鋼絲繩或電動(dòng)吊掛聯(lián)結(jié)減振彈簧懸掛在機(jī)架上。分選床包括布滿風(fēng)孔的直角梯形床面、背板、格條、排料擋板和矸石門。在床面下部設(shè)置若干風(fēng)室與離心風(fēng)機(jī)相通,各風(fēng)室均由風(fēng)閥控制,風(fēng)室和床面固定,與分選床成為一體。


3.2 復(fù)合式干選機(jī)工作原理

分選機(jī)的核心部件為分選床,床面為梯形結(jié)構(gòu),入料端較寬,矸石排料端較窄。梯形斜邊為排料端,直角邊安裝有背板,背板和床面有一定夾角,可實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)。在背板上安裝有2臺(tái)振動(dòng)電機(jī)。振動(dòng)電機(jī)激振力在垂直于床面的方向和水平方向施加周期性作用力。垂直分力有助于將密度低的精煤顆粒拋向床層上層,中煤與矸石密度大,緊貼床面運(yùn)動(dòng)。水平方向激振力驅(qū)動(dòng)中煤與矸石顆粒沿格條向背板運(yùn)動(dòng),在背板的反彈作用下形成螺旋運(yùn)動(dòng),中煤顆粒密度偏低,拋射距離遠(yuǎn),沿中煤排料口排出;矸石顆粒密度偏大,集中在背板附近,緊貼背板向矸石排料口運(yùn)動(dòng)排出,形成精煤、中煤、矸石3種產(chǎn)品。

04干選工藝改造方案

原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)。在篩分破碎車間內(nèi),小于200mm粒級(jí)原煤直接進(jìn)入80mm原煤分級(jí)篩進(jìn)行篩分,得到大于80mm粒級(jí)大塊原煤和小于80mm粒級(jí)原煤,此時(shí)篩上200~80mm粒級(jí)的大塊原煤經(jīng)帶式輸送機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)至塊原煤破碎機(jī)破碎至80mm以下,后與上一級(jí)小于80mm粒級(jí)原煤混合,經(jīng)原煤上倉(cāng)膠帶運(yùn)至2個(gè)直徑為21m的原煤倉(cāng)(總儲(chǔ)量2萬(wàn)t)儲(chǔ)存。在原煤入選膠帶處轉(zhuǎn)接,將小于80mm粒級(jí)原煤引入干選系統(tǒng)。

干選系統(tǒng)。干選系統(tǒng)安裝在原煤上倉(cāng)膠帶輸送機(jī)走廊、水洗上煤膠帶輸送機(jī)走廊、煤泥干燥車間和水洗主廠房中間的空地上,利用原水洗上煤膠帶輸送機(jī)作為干選系統(tǒng)上煤膠帶輸送機(jī),在膠帶輸送機(jī)上設(shè)犁式卸料器,把原煤卸到干選上煤膠帶輸送機(jī)上,再進(jìn)入主選機(jī)進(jìn)行分選。小于80mm粒級(jí)原煤送入干選系統(tǒng),分選得到精煤和矸石。除塵系統(tǒng)收集的煤粉混入精煤,進(jìn)行25mm或13mm分級(jí)。產(chǎn)品為大于25(13)mm塊精煤、小于25(13)mm末精煤和矸石。精煤篩篩板可視塊精煤市場(chǎng)需要調(diào)整篩板篩孔。

產(chǎn)品貯運(yùn)系統(tǒng)。分選后產(chǎn)品進(jìn)入振動(dòng)篩進(jìn)行25mm分級(jí),塊精煤進(jìn)入原水洗塊煤膠帶輸送機(jī)返倉(cāng),末精煤進(jìn)入原水洗末煤膠帶輸送機(jī)返倉(cāng),矸石進(jìn)入原水洗矸石膠帶輸送機(jī)返倉(cāng),除塵器煤粉進(jìn)入末煤膠帶輸送機(jī)。利用1號(hào)產(chǎn)品倉(cāng)作為大于25mm精煤倉(cāng),利用2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)存小于25mm粒級(jí)末精煤產(chǎn)品;選后矸石由膠帶輸送機(jī)轉(zhuǎn)載后進(jìn)入原水洗矸石倉(cāng)儲(chǔ)存,汽運(yùn)至排矸場(chǎng),綜合利用或廢棄。


05工藝改造效果

干選工藝投產(chǎn)后,原煤及產(chǎn)品化驗(yàn)結(jié)果見表4。由表4可知,改造后塊精煤發(fā)熱量較原煤可提高5000J/g以上,末精煤發(fā)熱量較原煤可提高2000J/g以上,矸石帶煤率小于5%,精煤產(chǎn)率較原工藝提高約16%。


5.1 工藝改造的優(yōu)點(diǎn)

選煤廠實(shí)現(xiàn)無(wú)煤泥化生產(chǎn),大大降低了環(huán)保壓力。

選煤成本低、運(yùn)行費(fèi)用低,全員效率為濕法重介質(zhì)工藝的2~3倍,效率大大提高,為礦井創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。

選煤不用水、工藝簡(jiǎn)單,在內(nèi)蒙缺水地區(qū)不發(fā)生水耗、介耗、藥劑消耗,電耗低,選煤廠運(yùn)行成本每噸降低4.23元。

選后商品煤水分低、發(fā)熱量高、回收率高,不產(chǎn)生“背水”現(xiàn)象,為礦井提質(zhì)增收提供保障。

運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、維修量小,維修成本低;全封閉式運(yùn)行、負(fù)壓操作、環(huán)保高效,投資成本低。


5.2 經(jīng)濟(jì)效益分析

干法選煤工藝改造后,經(jīng)過(guò)2018年全年運(yùn)行,結(jié)合榆樹井煤礦選煤廠往年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析。干法選煤工藝較原重介質(zhì)洗選工藝噸原煤可提高15元經(jīng)濟(jì)效益。榆樹井煤礦2018年全年入選原煤205萬(wàn)t,干法選煤工藝全年累計(jì)節(jié)支創(chuàng)效3075萬(wàn)元,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。


06結(jié)語(yǔ)

上海廟礦業(yè)公司榆樹井煤礦選煤廠通過(guò)對(duì)井田煤質(zhì)的分析,將重介質(zhì)分選工藝改造為復(fù)合式干法選煤工藝,復(fù)合式干法選煤工藝改造降低了選煤廠運(yùn)行成本,提高了全員效率,選煤廠實(shí)現(xiàn)了無(wú)煤泥化生產(chǎn)。同時(shí),入選原煤全粒級(jí)進(jìn)入干法選煤系統(tǒng),擺脫了動(dòng)力煤脫粉選煤工藝的束縛,對(duì)推動(dòng)動(dòng)力煤選煤工藝的發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

這家選煤廠采用干選工藝后,精煤產(chǎn)率提高16%

發(fā)布時(shí)間: 2021-10-20
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