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本文由河南能源化工集團教授級高工張振紅發(fā)表在《煤炭加工與綜合利用》期刊2019年第11期上,原題目為“干法選煤在河南能源貴州公司的實踐與推廣應(yīng)用”。本平臺對內(nèi)容有刪減,配圖根據(jù)文章內(nèi)容斟酌選用。


正文開始前,先欣賞下標準化干法選煤廠的魅力!

  


貴州豫能投資有限公司是河南能源化工集團有限公司的二級公司(簡稱“貴州公司”),公司擁有煤炭可采儲量31.12億t;現(xiàn)有新田、黔金、高山、糯東、安順和轎子山煤礦等6對生產(chǎn)礦井,原煤發(fā)熱量平均18.81MJ/Kg,原煤硫分在0.7%~3.0%(高達4%以上)。

1貴州公司煤炭加工發(fā)展概況

貴州公司現(xiàn)有生產(chǎn)礦井中,新田礦建有設(shè)計生產(chǎn)能力1.20Mt/a的塊煤重介質(zhì)、末煤旋流器分選的選煤廠;黔金礦2006年建設(shè)一套9m2FGX干法選煤系統(tǒng);2010年轎子山礦平井投入使用12m2FGX選煤系統(tǒng);2016年分別在轎子山礦新井和安順礦建設(shè)12m2和24m2復(fù)合干法選煤系統(tǒng);2018年將黔金礦干選系統(tǒng)改造為分選塊煤;2018年,考慮貴州公司所屬黔希煤化工的投產(chǎn),為實現(xiàn)由公司內(nèi)部礦井供應(yīng)燃料和原料煤,在新田礦建設(shè)18m2復(fù)合干選系統(tǒng),用于末煤預(yù)排矸,解決原煤灰分高、矸石易泥化導(dǎo)致末煤系統(tǒng)難以正常運行的難題;在黔金礦采用ZM300干選機分選末煤,在高山礦采用ZM150干選機加工原煤,結(jié)合各礦開采的煤層質(zhì)量變化,分時段為黔希煤化工提供燃料煤和原料煤。

2 干法選煤在貴州公司的實踐

2.1 轎子山礦

2.1.1 實施效果

由于轎子山煤礦屬一礦兩井共用一個儲煤場,且煤場面積狹小,建設(shè)煤炭加工系統(tǒng)受空間限制的實際,為此,2016年針對新井系統(tǒng)安裝一套FGX-12干法分選系統(tǒng)。干選系統(tǒng)運行后的具體效果:新井原煤干選后,塊煤含矸率由以前的30%左右,降低到5%~8%,不僅避免了因煤炭質(zhì)量不合格(含矸率高)導(dǎo)致各品種塊煤滯銷的問題,而且穩(wěn)定的塊煤質(zhì)量使銷售步入良性循環(huán)。項目實施后,2017年塊煤綜合售價較2015年提高319元/t,增加效益2900萬元;粉煤(末煤)熱值比篩分提高1136.96KJ/Kg,增加了市場煤發(fā)運量,減少了價格偏低的電煤銷售量,2017年市場粉煤數(shù)量較2016年增加46133.54t,價格提升171元/t,增加效益3000萬元。


2.1.2 干選系統(tǒng)存在問題與改進措施

轎子山礦平井的干選設(shè)備屬于早期產(chǎn)品,處理能力不足,約有30%原煤不能入選,且塊煤含矸率偏高。通過增加1臺膠帶運輸機,實現(xiàn)平井和新井原煤并聯(lián),在新井搬家倒面期間,利用新井系統(tǒng)分選平井原煤,提高礦井經(jīng)濟效益;同時在平井原煤落地點安裝一套運輸膠帶與新井干選系統(tǒng)返煤點相連,實現(xiàn)新井和平井兩套干選系統(tǒng)共享,在新井兩次工作面搬家期間,利用新井干選系統(tǒng)加工平井原煤,取得較好收益(見下表)。由下表可見,僅在新井兩次搬家倒面累計35d期間利用新井干選系統(tǒng)加工平井原煤就增收64.65萬元,同時避免了原煤粒度范圍過寬對用戶使用的影響。


新井干選系統(tǒng)原設(shè)計是礦井來煤預(yù)處理后直接分選,但因井下難以做到均勻生產(chǎn),不均勻的給料導(dǎo)致各品種塊煤含矸率波動較大,矸石夾雜塊煤較多。解決方案:延伸原煤膠帶,重新建設(shè)運輸與配煤系統(tǒng),落地緩沖后返選,以保證入料均勻穩(wěn)定,還可通過摻配、晾干等方式降低入料水分,改善分選效果,提高產(chǎn)品質(zhì)量。

2.2 安順礦

2016年安順礦干選系統(tǒng)投產(chǎn)后,末(粉)煤發(fā)熱量較以前的篩末煤提高1254~1672KJ/Kg,塊煤含矸率由30%~50%降低到10%左右,折合噸煤售價增加15~20元,年增收1500萬元以上,系統(tǒng)運行4個月就收回了投資;并可根據(jù)用戶要求調(diào)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量,增強對市場的適應(yīng)性,且當原煤煤質(zhì)越差、銷售越困難時,提質(zhì)效果越好,干選的必要性越強。

2.3 黔金礦

2.3.1 老系統(tǒng)改造與應(yīng)用效果

黔金礦設(shè)計主采煤層為9號、4號煤層,9號煤地質(zhì)構(gòu)造多且煤層賦存不穩(wěn)定,4號煤層薄且一直有夾矸。干選系統(tǒng)于2007年初投入運行,原設(shè)計分選混煤。由于設(shè)備屬于早期產(chǎn)品,且已嚴重老化、處理能力不足,該礦改為只分選塊煤。分選后各產(chǎn)品塊煤含矸率均高于20%,尤其是20~40mm小塊煤含矸率在30%左右,原煤質(zhì)量差時含矸率甚至超過40%,且質(zhì)量不穩(wěn)定。礦井2019年開始開采15號煤(初步測算綜合塊煤率高于20%),如果不提高分選效果,對塊煤的綜合售價與企業(yè)效益影響會更大。

參照轎子山礦新井2016年干選系統(tǒng)的運行效果,邀請廠家現(xiàn)場分析,認為對現(xiàn)系統(tǒng)改造后塊煤含矸率可控制在10%左右。于是投入20萬元主要對系統(tǒng)主風機和床面進行了更換。改造后塊煤含矸率達到了預(yù)期,經(jīng)過測算,塊煤綜合售價提高21.65元/t。參照2017年全年80mm以下塊煤產(chǎn)率7.7%計算,原煤產(chǎn)量按0.45Mt/a計算,全年可創(chuàng)效75萬元。

2.3.2 ZM300干選機實施效果

黔金礦2019年2月開始回采15號煤,工作面受到陷落柱影響,原煤質(zhì)量比投產(chǎn)前工作面順槽差,當時原煤發(fā)熱量在16.72MJ/Kg左右。2019年元月黔金礦ZM300干選機新系統(tǒng)開始安裝。進行工業(yè)性試驗時,原煤發(fā)熱量為15.56MJ/Kg,干選工業(yè)性試驗中粉煤發(fā)熱量提高到18.11MJ/Kg;與原煤相比,選后灰分降低7.79個百分點,低位發(fā)熱量提高2.55MJ/Kg??紤]部分時段由于工作面回采時受陷落柱黃泥影響,可以認為基本達到了預(yù)期目標。


2.4 高山礦

高山礦設(shè)計主要可采煤層為4號和9號。已開采的9號煤原煤發(fā)熱量平均在22.99MJ/Kg左右,全硫在2%~4%;4號煤原煤發(fā)熱量在14.63~18.81MJ/Kg,全硫在4%~6%。礦井僅配套建設(shè)篩分系統(tǒng),雖然篩末煤發(fā)熱量比原煤可提高0.84~1.68MJ/Kg,但隨原煤質(zhì)量變化而波動,且較頻繁;由于塊煤強度低,塊煤產(chǎn)率只有1%左右,發(fā)熱量只有12.54 MJ/Kg左右,不適合作為主導(dǎo)產(chǎn)品。

參照河南能源嵩山礦復(fù)合干選系統(tǒng)運行情況,高山煤礦采用ZM150型干法分選機分選,項目一期僅用20d就進入調(diào)試階段。鑒于系統(tǒng)調(diào)試時,礦井只生產(chǎn)4號煤,且入選原煤平均發(fā)熱量只有12.44 MJ/Kg,通過干選機分選,精煤熱值平均提高3.94 MJ/Kg;精煤產(chǎn)率平均68.92%,硫分降低約1個百分點,達到了預(yù)期目的。由于工作面原煤質(zhì)量差,經(jīng)過干選加工可摻配做化工燃料煤。當工作面條件好轉(zhuǎn)時,干選精煤可直接作為化工燃料煤。

高山礦2019年6月中旬9號煤工作面開始生產(chǎn)即采用干選系統(tǒng)進行分選??紤]該礦原煤中大于13mm粒級含量很低,只有不到5%,所以小于50mm粒級直接進入系統(tǒng)。高山礦9號煤經(jīng)過干選加工后,灰分平均降低10.96個百分點,硫分降低1.14個百分點,發(fā)熱量提高3.80 MJ/Kg,達到23.08 MJ/Kg,基本達到化工原料煤要求。干選前發(fā)熱量20.90 MJ/Kg左右的末煤作為電煤售價為400元/t,干選后作為化工原料煤可銷售到736元/t,考慮到產(chǎn)率和加工費,噸煤增收206元。

2.5 新田礦

新田礦選煤廠設(shè)計能力1.20Mt/a,采用塊煤重介質(zhì)淺槽、末煤脫泥無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,主要產(chǎn)品洗塊煤(大、中、?。┯糜诨ず铣砂痹鞖猓茨┚河糜诟郀t噴吹,篩末煤用于火力發(fā)電。設(shè)計煤質(zhì)資料是采用同一礦區(qū)鄰近礦井生產(chǎn)煤樣,并進行相應(yīng)調(diào)整,投產(chǎn)后不僅灰分偏高一倍,而且矸石易泥化。選煤廠重介質(zhì)末煤車間設(shè)計處理能力227t/h,實際僅為80~100 t/h。受廠區(qū)條件限制,擴建煤泥水處理系統(tǒng)不僅沒有空間,而且投資很大,同時產(chǎn)生大量煤泥難以銷售。隨著黔希煤化工投產(chǎn),為落實地方政策,實現(xiàn)企業(yè)綜合效益更大化,原設(shè)計洗末煤用于噴吹煤改為供應(yīng)化工原料煤;結(jié)合干選技術(shù)發(fā)展應(yīng)用情況,確定采用末煤預(yù)排矸,以提高入洗原料煤質(zhì)量,從而降低系統(tǒng)煤泥量,替代大規(guī)模投資擴建煤泥水處理系統(tǒng)的改造方案。

2018年7月經(jīng)過采樣進行工業(yè)性試驗,同時考慮場地限制,經(jīng)論證確定采用環(huán)保型的復(fù)合干選系統(tǒng),2019年2月底開始試生產(chǎn),結(jié)果見下表。


由表可以看出,新田礦復(fù)合干選系統(tǒng)試生產(chǎn)期間,入選末煤水分平均7.4%,平均排矸率在6.5%左右,矸石灰分76.75%,發(fā)熱量平均提高1.53 MJ/Kg。隨著入料水分指標的變化,分選效果有相應(yīng)變化。入選末煤水分越低,分選效果越好。通過對工業(yè)性試驗與試生產(chǎn)時入料水分變化對分選效果影響的分析,說明原料煤水分含量對干選系統(tǒng)的分選效果影響很大,因此對干選工藝原煤水分的控制較為關(guān)鍵。

3 干選生產(chǎn)系統(tǒng)方案優(yōu)化設(shè)想

結(jié)合黔金礦ZM300干選機對15號煤分選效果的分析,根據(jù)煤質(zhì)變化與黔希煤化工燃料煤供應(yīng)的緊張程度和性價比,考慮進行測算分析中適時增加中煤產(chǎn)品,保證干選精煤可滿足化工用燃料煤質(zhì)量要求,參照高山礦4號煤和9號煤的分選效果,可以預(yù)計黔金礦在9號煤正常生產(chǎn)時可以正常供應(yīng)化工原料煤。

結(jié)合高山礦和新田礦干選系統(tǒng)對4號煤和高山礦9號煤的分選效果,考慮黔希煤化工燃料煤和原料煤的供應(yīng)緊張程度,統(tǒng)盤考慮通過增加中煤產(chǎn)品,減少中煤在系統(tǒng)中的循環(huán),提高系統(tǒng)處理能力,按照需要,適時調(diào)整燃料煤和原料煤的供應(yīng)比例,服從整體供應(yīng)需要,實現(xiàn)貴州公司的整體綜合效益更大化;特別是新田礦,通過增加中煤產(chǎn)品作為燃料煤使用,確保干選精煤質(zhì)量可以直接滿足化工原料煤需要,盡可能不啟動運行成本較高的末煤重介質(zhì)分選系統(tǒng)。

河南能源貴州公司5對生產(chǎn)礦井都跟這一選煤技術(shù)結(jié)緣

發(fā)布時間: 2021-10-25
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