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編者按:本文由谷林發(fā)表在《煤炭加工與綜合利用》期刊上,原標(biāo)題為“干選預(yù)排矸工藝在煉焦煤選煤廠的應(yīng)用”。本平臺選用時內(nèi)容有刪減,配圖根據(jù)內(nèi)容斟酌選取。在此,對文章作者表示感謝。

1、概述


淮北礦業(yè)集團公司臨渙選煤廠年入洗能力1600萬t,采用全重介質(zhì)分選工藝,下轄6個分廠。各個分廠預(yù)排矸后的物料進入重介質(zhì)分選工藝,6個分廠除一個采用跳汰預(yù)排矸外,其余均采用唐山神州機械公司干法排矸技術(shù)。干法分選車間,作為選煤廠入洗原煤的初步加工,通過預(yù)排矸,可以減少進入重介質(zhì)系統(tǒng)的矸石量??梢哉f干選效果的好壞決定了入洗原煤的性質(zhì),如若入洗原煤性質(zhì)差,或干選廠的排矸效果差、煤泥含量大等,無疑會對臨渙選煤廠入洗原煤的洗選效率產(chǎn)生重大影響。


2、預(yù)排矸的必要性


● 2.1青東礦原煤分析

青東礦是臨渙選煤廠入選原煤來煤礦井之一,煤種以焦煤為主,肥煤次之,其精煤可作為較理想的煉焦用煤。大于1.8g/cm3密度級累計產(chǎn)物的含量已經(jīng)達到42.62%,小于1.4 g/cm3密度級產(chǎn)率34.17%,灰分為10.61%。低灰分產(chǎn)率低,高灰分產(chǎn)率高,中間密度級產(chǎn)物灰分偏高,分選出合理的產(chǎn)物比較困難。

●2.2 重介質(zhì)旋流器參數(shù)

重介質(zhì)工藝采用的是無壓入料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器作為主選設(shè)備,其選型需要確定的主要環(huán)節(jié)是合理確定旋流器的處理能力及介質(zhì)循環(huán)量。重介質(zhì)旋流器的處理能力雖然與一段旋流器的直徑有正相關(guān)性,但在很大程度上又會受到第二段旋流器處理能力的制約,因為介質(zhì)循環(huán)量是一段圓柱旋流器和第二段圓錐旋流器工作所需介質(zhì)循環(huán)量的總和。

三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器一段分選出精煤產(chǎn)品,第二段再分選出中煤和矸石。該廠原煤浮沉資料顯示,輕、重產(chǎn)物比例倒置現(xiàn)象嚴(yán)重,如果分選出灰分為10%的精煤,一段旋流器的底流產(chǎn)物(中煤+矸石)即第二段的入料,產(chǎn)率高達70%。即使將一段旋流器的錐比取大值(0.8),根據(jù)經(jīng)驗公式初步估算,三產(chǎn)品旋流器的實際處理能力至少比設(shè)備的額定處理能力減小50%。這樣計算出來旋流器的選型需要增加1臺,或者選用更大直徑的旋流器;如此經(jīng)濟上不合理,工藝系統(tǒng)也會更復(fù)雜。


3、干選預(yù)排矸


● 3.1 干法分選工藝

為了給重介質(zhì)分選工藝提供更好、更穩(wěn)定的煤源,2018年青東礦分選廠進行了技術(shù)改造升級,工藝流程見下圖。


原煤來料經(jīng)過13mm分級,篩上物料進入干法分選機,篩下物料進入分選機選出的混煤產(chǎn)品,進入出廠膠帶,運輸至臨渙選煤廠,作為重介質(zhì)分選的原料煤。干法分選機分選出精煤、中煤、矸石3種產(chǎn)品,中煤和精煤混合進入同一臺膠帶輸送機,矸石做為產(chǎn)品與除塵器收集到的煤塵混合進入矸石倉。



● 3.2 干法分選效果

為了評估改造完成后的設(shè)備運行效果,對兩臺干法分選機的分選效果進行了采樣檢查。檢查結(jié)果為:入料灰分52.55%,篩下物料灰分46.32%,篩上物料灰分74.20%。由此可以看出,一階段原煤的灰分變高,煤質(zhì)情況更差;同時根據(jù)入料和分級篩篩下、篩上3種樣品的灰分可計算出篩下產(chǎn)品占77.6%,篩上產(chǎn)品占22.4%。干選機分選結(jié)果見下表。


由表可以看出,干選機入料中大于1.8Kg/L密度級含量為84.47%,灰分為85.42%,矸石含量特別高;如果將這些含有大量矸石的原煤直接給到重介質(zhì)系統(tǒng),會給重介質(zhì)分選帶來較大的危害,對分選效果、設(shè)備使用壽命和煤泥水處理系統(tǒng)都有較大的影響。通過復(fù)合式干法分選機處理后排出的矸石灰分為88.12%,排出的矸石量占干法分機入料量的65.18%。精煤和中煤混合物料的灰分為55.89%,占干法分選機入料量的34.82%。根據(jù)上表浮沉資料計算出的分配率,繪制出分配率曲線,見下圖,可得出干選機分選的可能偏差為0.068Kg/L。


4、結(jié)論


通過對青東礦煤質(zhì)資料的分析,因地制宜選擇了干法分選機進行預(yù)排矸處理工藝,預(yù)先排出了占原煤量14.59%的矸石,減輕了重介質(zhì)旋流器的處理負擔(dān),使旋流器的參數(shù)設(shè)定更加合理,分選效果有了更好的保證。同時通過干法分選排除矸石后,減少了矸石進入煤泥水系統(tǒng),減輕了后序的浮選和煤泥濃縮壓濾系統(tǒng)負荷。青東礦干法分選廠噸原煤電耗為2.61KW·h,而重介質(zhì)系統(tǒng)噸原煤電耗為7 KW·h。以青東礦年產(chǎn)原煤180萬t計算,干法預(yù)先排除矸石可以節(jié)約電耗115.29萬KW·h。青東礦通過采用干法分選機預(yù)先排矸達到了一舉三得的效果,為具有相似煤質(zhì)情況的煉焦煤選煤廠的工藝設(shè)計提供了可借鑒案例。

干法分選機預(yù)先排矸“一舉三得”

發(fā)布時間: 2021-09-27
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